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“主動跳出舒適區 為企業生存發展爭得更大空間”專欄| 噸鋼轉爐煤氣回收量破紀錄,轉爐冶煉周期、留渣作業率創歷史最好……看過來!


2023-10-17

9月份,煉鋼廠緊緊圍繞經營生產重點工作,以指標為發力點,持續對關鍵指標展開攻關,向指標突破要效益,多項指標取得歷史性突破。其中,噸鋼轉爐煤氣回收量首次達121.34立方米/噸,轉爐冶煉周期達28.68分鐘/爐;留渣作業率達43.68%,均創歷史最好水平。

以標準化操作為基礎,控工藝保穩順。嚴格執行轉爐冶煉裝入標準化操作,在穩定鐵水、廢鋼裝入量的基礎上,嚴格管控總裝入量的穩定性,以裝入穩定為抓手,保證轉爐精準控碳;嚴格執行出鋼操作標準化,提高增碳劑吸收率穩定性,降低因合金吸收率不穩定對鋼種成品碳的影響;通過閉窗冶煉標準化操作,減少補吹爐次,提高轉爐一倒出鋼率,9月份轉爐一倒出鋼率達88.62%,為轉爐精準增碳,保證成品碳合格率打下良好基礎。針對異型坯質量管控嚴格按型鋼質量管控措施執行,嚴抓異型坯生產關鍵工序,確保鋼水成份命中率一次達標;制定小方坯一檢合格率攻關方案,在加強過程管控的同時,加強技術管理,嚴格落實36條預防措施,確保產品質量符合下道工序要求。

以設備維護為抓手,抓管理穩運行。根據轉爐吹煉情況,對文氏管喉口開度進行了調整,最大開度調整至130mm,實現了根據吹煉情況實時調節的運行模式。每日跟蹤煤氣回收情況,加強分析儀的維護。對1、2號風機風葉進行了更換,保證了風機運行頻率穩定,確保了轉爐煤氣回收量的最大化。對南配料盤周圍的渣鋼和廢鋼進行了清理,避免由渣鋼堆積過高而掩埋傳感器,造成傳輸數據的不穩定性。盡量縮短活性石灰在高位料倉的存儲時間,從而減少在空氣中裸露時間,減少了過程風化。

以技術創新為驅動,促指標助提升。連鑄工序針對低溫快澆制定措施,通過改進中間包包蓋,中包達到了全密封的效果,大包執行爐爐全保護澆注,中包溫降改善效果明顯,由原先的10-15℃降低至5-8℃,為低溫快注打下了堅實基礎?;厥展ば驅ιa過程中較濕的產品采取了堆存晾曬再回選的方法,不僅減少了磁選鐵產品質量的波動,而且提高了磁選鐵全月平均品位。

以“質量月”活動為契機,強管控重質量。通過強化產品質量知識宣貫,開展崗位技術比武,進一步提升關鍵崗位人員技能操作水平,促進了同崗位人員之間的技術交流,促進了崗位人員綜合素質的提升。

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